卸煤溝鑄石板空鼓原因:
根據(jù)當時的氣溫條件,10月下旬氣溫在3~5℃左右,11月上旬開始氣溫在1~3℃左右,l1月中旬平均氣溫在一2~1℃左右。當時施工占線較長,采取 保溫條件有限,且呋腩粉有毒,只能對工作面進行表面覆蓋棉氈等 保溫措施,當時對發(fā)生的空鼓現(xiàn)象進行了分析,認為有以下原因 :
(1)、由于施工時氣溫低,對于呋腩膠泥固化有影響。規(guī)范規(guī)定:膚腩膠泥施工溫度必須保證在5℃以上,由于當時氣溫偏低,所以對鑄石板鋪貼有影響;
(2)、基層粘貼表面由于浮塵未清理干凈,形成隔離層,造成呋腩膠泥與環(huán)氧樹脂隔離層粘貼不牢固形成空鼓。
卸煤溝鑄石板空鼓處理辦法:
如果將所有空鼓處的鑄石板鑿開修補必將影響到已貼實部分的基層,且修補時間過長從而造成的損失也較大。根據(jù)鑄石板的硬度和呋腩 膠泥與環(huán) 氧樹脂 的特性,我大膽做出了采用注漿的辦法處理空鼓基層的設想,即在每處空鼓部位的上面,先用切割機將鑄石板的一個角切開因為鑄石板硬度太高,混凝土合金鉆頭不容易鉆透 ,故先用切割機開口并剔出小三角部分的鑄石板,之后用φ6-φ8合 金鉆頭鉆通到混凝土面。再用空壓機 (或打氣簡)清理灰塵,待徹 底清理干凈后,用環(huán)氧樹脂液灌入鉆孔內(nèi)從上順流而下灌入基層空
隙里(環(huán)氧樹脂液用給動物打針的注射器灌入環(huán)氧樹脂,其配置的環(huán)氧樹脂的黏度及固化時間由化驗室弒配后在現(xiàn)場拌制)。注漿時,當下部溢出時,即停止,過0.5h后在注入,反復注漿直到上部注滿 為止。注滿后,經(jīng)過4個多小時觀察監(jiān)測,其空鼓現(xiàn)象完全消失。當時為了進一步節(jié)省環(huán)氧樹脂,在原環(huán)氧樹脂配方的基礎上,摻進了適量的烘干水泥,即增加了環(huán)氧樹脂的黏稠度,減少了環(huán)氧樹脂的使用量,降低了修補成本費用。所修補的鑄石板面經(jīng)過仔細檢查均沒有出現(xiàn)空鼓現(xiàn)象,同時并無發(fā)現(xiàn)脫落現(xiàn)象。